炼铁厂2高炉有效容积620m风口14个,渣口2个,铁口1个, 2000年9月大修后投产。
2005年12月10日,因槽下电器故障引起计算机断电,高炉无法上料,被迫无计划休风10小时20分钟。复风后频繁崩料,*后导致凉悬料。坐料后,铁口方向风口灌渣,使得铁口不能正常出铁,酿成炉凉事故,事故处理耗时5天,损失产量约8500 t.
2事故经过2005年12月10日00: 08,槽下计算机断电不能工作,高炉被迫减风作应急处理,风量由7. 8万m 3/h降至4. 9万m3/h,风压控制在80kPa上下。
01: 30,计算机恢复正常,但由于慢风时间接近90m in,炉顶温度长时间在800以上,使炉顶的下密封阀无法开启,高炉只好休风更换下密封阀,无计划休风长达620m in.12月10日11: 50复风。复风前堵4、7和11风口,并于首回加集中焦10车,跟循环焦( 3H + 1J)4.刚复风时,炉况恢复尚可,风量4万m 3 /h左右,压量走势平稳。此后不久, 4和7风口的堵泥相继被吹开,炉况开始变坏,探尺不崩不走,崩料次数明显增多,风量逐渐萎缩到2 3万m 3 /h.13: 53,出复风后第1炉铁, [ S i]为0. 23%, [ S ]为0. 045%.见炉温低于9回减矿2t/批,加底焦1t/批。16: 40,氧烧铁口出第2炉铁, [ S i] 0. 21% , [ S ] 0. 062%.预计炉温难有起色,先后于24回加焦6车, 27回加焦10车, 34回加焦6车,并跟循环焦( 2H + 1J)2.矿焦比由正常料的4. 38降至早班的3. 02,到中班后期已降至2. 81.随着炉矿进程的恶化,风量萎缩到零,形成凉悬料。11日零点开始拉风坐料。坐料后发现11、12、13、14和1风口灌渣,其余风口状况较好。这是由于14风口小套被煤粉刷破炉内进水较多所致。回风后,风量一直维持在2. 8万m 3 /h上下,探尺仍是不崩不走。坐料后加净焦4车,跟循环焦( 2H + 1J)5.由于铁口上方的风口灌渣后不进风,铁口出渣铁越来越困难。12: 00,氧烧铁口深达4m还是不见渣铁排放,仅有煤气和少量碎焦喷出。从后来的结果来看,当时不是炉缸冻结,而是氧烧铁口的方向错了,当时以为铁口右侧的风口已全部被渣灌死,因此氧烧铁口方向朝铁口左侧。实际上, 14风口只是吹管里进了一点渣,遮住了视孔玻璃,吹管里还是能进风。15: 00,炉缸已积存大量渣铁,铁口又不能排放渣铁,遂决定休风处理。休风后,剩余210风口的吹管全部灌渣。这次休风从11日下午3点开始一直到12日凌晨01: 53结束,休风10小时53分钟。3事故处理( 1)砌筑临时出铁口。休风期间更换了全部的吹管,并用氧烧开风口前冷渣铁见红焦炭,然后用有水炮泥堵死211风口,只留下12、13、14和1风口进风。尽管当时认为炉缸没有冻结,为保险起见,还是在高渣口拉出中、小套砌筑临时出铁口。
( 2)改变装料制度。装料制度由事故前的35改为45,适当发展边缘煤气流。
( 3)降低矿焦比。在处理事故过程中,不断调低矿焦比,*低时只有2. 13.
( 4)使用锰矿和萤石。大凡炉冷都会使炉墙粘结严重,炉内渣铁流动性变差,炉料中加入洗炉料后,可以改变渣铁流动性,清洗炉墙粘结物,炉渣碱度也适当调低。
( 5)缩短出铁间隔,增加出铁次数。加强炉外渣铁的现场清理管理,基本上保证70m in就能出一炉铁,做到及时排尽冷渣冷铁。
( 6)具体操作过程,大体可分为3个阶段;**阶段( 12日01: 53 13日03: 00): 12日01: 53复风,风量控制在2 3万m 3 /h.复风后不久,铁口自动流出渣铁。从07: 01至07: 25.铁口出渣铁约25t.随着铁口自动复活,炉内进风状况有所改善。07: 30捅开2风口, 14: 25捅开3风口, 16: 10捅开12风口。20: 53高炉休风145m in,氧烧开411风口并堵泥,更换6、13和14吹管。复风后,炉况还在好转,捅开的风口也越来越多,*后只剩下7、8和9风口未送风。不过,虽然进风面积在不断扩大,但进风量却上升不多。
第二阶段( 13日03: 00 14日22: 18):到13日凌晨3点,炉况开始出现反复,多次坐料。见炉况不好, 13日早班于19回减矿3200kg/批,矿焦比从2. 81降为2. 13.中班26回加净焦20车,跟循环焦( 3H + 1J)10.集中焦过后,每批料加锰矿2,t共加10t锰矿,随后每批料加锰矿300kg.大约在16: 40,炉内风量、风压呈锯齿状大起大落,连续出现管道行程。压料后,风量回零。17: 55休风75m in,烧开69风口并用泥堵死。2、4、11和13风口堵泥扎眼,只用1、3、5、10、12、14风口送风。19: 00高炉复风后,炉况依然未见好转,坐料3次,其中有1次是休风坐料。21: 00后,风量自动回零。为使炉内多进风, 22: 55捅开4风口, 23: 03捅开11风口, 23:40捅开13风口, 23: 53捅开2风口。14日00: 00高炉出现大崩料,风量突升到5万m 3 /h.在维持15m in后,连续出现5次大的恶性管道。压料堵塞管道后,风量归零,形成顽固性悬料。01: 10拉风坐料,料不动。02: 05休风堵312风口,仅留1、2、13和14风口送风。07: 20休风坐料,料仍未动。07: 42 08: 11先后捅开3、4、5、6、10
、11及12风口,扩大进风面积。夜班出铁4次,早班出铁5次,每次约13 15 t.料柱一直未动,风量为零,顶压为零,风压控制在160 170kPa.
第三阶段( 14日14: 55 15日22: 14): 14日14: 55 15: 23,对进风面积进行了调整,休风堵3、4、5、6、10, 11、12风口,仍留1、2、13及14
风口送风。17: 58休风坐料,料未动。22: 18再次休风坐料,料柱开始出现松动现象,风量以零起步开始缓慢上升。至23: 13, 6
风口自动吹开,这时有5个风口送风。15日夜班首回加净焦22车,锰矿16,t萤石3 ,t跟循环焦( 2H+ 1J)5.视炉况渐渐好转, 02: 48捅开12风口, 05: 35捅开5风口, 09: 30捅开10风口, 11: 35捅开7风口, 17: 35捅开4风口, 21: 42捅开11风口。22: 14后,风量已基本稳定在6 6. 5万m 3 /h,炉温虽然比较高,但炉况稳定顺行,出铁正常。至此, 2炉炉凉事故处理过程结束。
4事故原因( 1)值班工长面对卷扬机故障,应变能力差,操作失当,减风不到位且时间过长。使得炉顶温度过高,以至于影响下密封阀的开启,造成无计划休风达10个多小时。
( 2)对炉凉的严重程度估计不足,复风料的矿焦比偏高。当时2
高炉按下限炉温操作,抗事故能力弱,加之14
风口小套被煤粉刷破炉内进水较多。还有炉温起不来一直怀疑是2
热风炉热风阀破损进水所致,事实证明确实如此。
( 3)复风时, 4
和7
风口堵泥过早自动吹开,导致崩料不止,加剧炉凉的程度。
5事故的经验教训( 1)要提高工长的应变能力,严格控制炉顶温度不超过500.在特殊情况下,炉顶温度高于500时间不应超过15m in.
( 2)保持炉缸热量充沛,及时更换已烧坏的冷却设备。当无法判定冷却设备是否破损时可适当降低矿焦比,一定要保证有足够的铁水温度。
( 3)当出现无计划休风时,对其产生的严重后果要引起足够的重视。尤其是当炉温基础差时,更要高度警惕。复风料的确定,要以充分满足炉缸热量的需要为准则,复风时堵风口一定要严实、牢靠。
( 4)在处理炉凉事故时,要尽量往坏处想,不能心存侥幸。处理事故要狠,宁过勿缺。加净焦数量一要集中,二要到位。
( 5)处理事故切忌休风过多,要有目的有计划有步骤的休风。
( 6)恢复炉况时,扩展风口的速度不能过快。要保证出铁的顺利,炉温充沛,巩固已开风口的工作状况,如果不是这样,炉况就会出现反复。
( 7)当恶性悬料发展到吹不进风的情况下,不要反复低压休风坐料,还是采取从铁口或从渣口喷吹的方法,待高炉下部形成较大空间时再进行坐料。